项目简介:轧制扁钢、z型钢的小轧钢线,生产线是外委的。电控系统用的全是西门子的,s7-300加wincc,传动是s120,九个变频器。项目组就2个人,一个项目经理(机械)和我(电气)。
项目是从高低压配电招标开始的,然后是厂房配电,最后是生产线布线,安装调试。按我们公司(700人的小公司)的划分,跟电有关系的全是电气人员负责,我就的走上这条悲催路。
首先是电力局,电力行业还是很垄断的,真是没有什么经验,四处碰壁,最后找了一家当地的公司才搞定。由于生产线中有感应加热炉和几台变频器,所以我格外重视干扰问题,关键是缺乏经验。从高低压配电室我就监督施工队做好中性点接地和外围环形接地,完全按照规范,经理和施工队都觉得用做那么多吗?地极用砸那么深吗?我只能坚持还有现场监工。车间的每个设备都是用镀锌扁钢连接,包括电缆沟、桥架、护管接地。当这些完成以后,算松口气。出于成本的考虑,经理不愿意做这些无用功。我们的配电比较奇葩,进线电缆是走的顶上的桥架,出线走的一部分电缆沟一部分电缆护管,领导不愿意做电缆沟,太费钱,但是信号线总不能跟动力线在一起吧。
现场布线,安装调试,接完线以后厂家来调试。做传动的厂家还是比较正规的,一水的西门子,进线电抗、整流单元、直流母线、变频器,标准配置。调试很顺利,轧机和夹送都正常,就等着浙大厂家来调试炉子了。单独启动炉子,升温都正常。最后是来料调试轧钢了,结果还是出问题了,生产线整体运行,感应炉一启动,plc和cu320的电源就重启。这里我感应加热炉的接地没有接,怕跟控制系统的地接在一起干扰。我怀疑是电磁干扰,因为感应炉一工作,有的设备的指示灯还有电磁接近开关就一闪闪的。在车间外单独找了个地方做的地极把地线引出去,做还是一样的现象。厂家的工程师也没有办法,只能打电话给他们领导,结果采购了一台稳压电源,由它单独给plc供电,问题就解决。
虽然调试中有小插曲,但是整体还是顺利的。我的为防干扰做的努力,虽然没有体现出来,但是以后我还是坚持这么做。