濮城油田卫68块由于储层物性差、注采井距平均在300米以上、注采不完善等原因,一直处于低速开发状态。该厂地质技术人员在目前井网的基础上利用新井、转注井完善注采井网,并采取油套分注工艺措施实现层间动用和转换,提高了油层动用程度,达到了提高油藏开发效果的目的。比如,通过对卫68—5井沙三中8段的研究,地质技术人员认为该井与卫42—8井连通,并且存在注采对应关系,于是决定转注卫68—5井。现在,卫42—8井已经注水见效,日增油2.5吨。
通过完善注采井网,卫68块日增加注水量94万立方米,增加水驱动用储量4.3万吨,油藏开发指标明显改善,递减得到控制,水驱动用程度也逐步提高。在取得初步成果的基础上,程东风表示下一步要继续精细注水,着力完善注采井网,待地层能量稳定后利用压裂、提液等手段充分挖潜剩余油,提高油藏产能。
精细地质认识,挖掘老区潜力
在油藏调整治理中,该厂地质技术人员始终以深化地质认识为重点,着力在“三新”区域寻求突破。在沙二上4—7层系东西区结合部,该厂地质技术人员强化对该断块区的构造精细刻画和油水分布研究,完成了地层精细对比、编制油藏剖面图等大量工作。在文51沙二下断块油藏,该厂地质技术人员也有了新认识:位于该油藏的濮35井、濮73井、文213—9井,由于构造认识程度低,*以来难以形成有效的注采对应关系,致使该油藏区域内大部分井因严重低能而关井多年。该厂地质技术人员通过对周围老井重新开展地层对比,进一步理清了该油藏构造及断层间的接触关系。新构造研究结果表明:在该油藏内有多条小断层发育,结合老井的储层发育及产能资料数据判断,该油藏具有较好的潜力。在文51—14井,该厂地质技术人员深化地质资料认识,从邻井地质构造的分析入手,新增6万吨地质储量。在此基础上,该厂部署了文51—216井,完井后该井油气显示良好,而且属于一类层开发。
一个典型例子是,文213—17井由于与对应水井井距较大,注水效果不明显,日产原油3.5吨。然而,该厂地质技术人员没有满足3.5吨的原油日产量,通过精细研究,寻找提升产量的办法。地质技术人员认为文213—17井砂二下3层7段与文213—1井存在对应关系,可以转注文213—1井,于是利用文213—1井同时给文51—侧26井、文213—17井注水。措施实施45天后,文213—17井日产原油从3.5吨上升至16.7吨。
措施注重有效性,老区增油效果好
“不管采取什么措施,能提高油藏开发水平才是硬道理。”该厂地质研究所西区开发室项目一组负责人张岩说,为了提高措施的有效性,他们项目组要提前很长时间做工作,比如完善注采井网、研究剩余油分布情况等,在前期工作的基础上,选择剩余油富集区和储量相对丰富的油藏安排调整措施。技术人员的努力也赢得了回报:在西区沙二下油藏利用提液、堵水、分注、补孔等措施,日增原油6吨,水驱控制程度由75.5%提高到78.8%,增加水驱动用储量14.2万吨;西区沙二上2+3油藏同治理前相比较,日产油增加3吨,水驱控制储量增加8万吨,自然递减率和综合递减率均有不同程度下降。